今天黃臺小編,為大家簡單介紹下“煤氣發生爐層次絮亂”的相關知識,如果您想了解更多煤氣發生爐方面的其他內容,可以在官方網站進行搜索查詢!
煤氣發生爐層次絮亂的原因:
(1)原料煤質量的影響。
①煤粉及含水量過大粒度不均,布料不均;
②原料煤機械強度、熱穩定性差,破碎后易阻礙氣化劑上行和均勻分布;
③煤粘結性大,透氣性差,影響氣化反應。
(2)下煤不均勻。
在向煤氣發生爐內加煤中,一邊下煤多,一邊下煤少,多的部位鼓出小山包導致氣化劑阻力增大燃燒速度慢,少的部位形成凹坑氣化劑阻力減小燃燒速度快,長時間形成偏燒。
(3)點爐引起。
在點火前,爐渣裝鋪不均勻,就急于下煤,結果造成一邊著火,一邊不著火。填渣低的一邊通風好著火,填渣高的一邊通風差不著火,形成偏燒,導致層次紊亂。
(4)水盤或夾套漏水。
導致氧化層局部熄火,部分區域煤粉或細灰遇水成糊狀阻礙氣化劑的上行使氣化狀況變差。
(5)操作不及時或過于頻繁操作。
煤氣發生爐出現結渣后,沒有及時捅渣處理,排灰時一邊暢通下灰,另一邊掛壁處排不下灰,造成灰層過厚,又因灰層通風阻力小于煤層,因而造成氣化劑流速增大,氧化層燃燒劇烈并逐漸上移,灰層越來越高。
而在灰低的一邊,由于料層阻力大、風量小、反應較慢,灰層變的越來越薄,造成嚴重偏燒。
另外在使用較差煤質的情況下,更容易引起風量、補充蒸汽、爐蓖轉速調節不平穩,加上頻繁的捅灰壓火;打亂了爐內各層的正常層次引起層次紊亂。
(6)設備缺陷導致布風不均。
①局部爐板搭縫燒損、變形、開裂造成爐板搭縫、間隙尺寸不符合規定,導致布風不均勻排渣不順暢,個別地方排不下渣而有的地方地方排渣量快甚至流碳。
②部分爐裙燒損變形傾斜導致間隙過大;
③爐內破渣裝置缺損,阻灰器和爐板刮灰刀嚴重缺損導致破渣效果下降、排渣不順暢。
濟南黃臺煤氣爐有限公司是國內最早研制兩段煤氣發生爐的廠家,技術成熟完善。無數工程在全國各地乃至國外穩定運行多年。此外,黃臺煤氣爐不斷進取,積極創新,攜手中科院熱物理所研制了更環保節能的循環流化床粉煤氣化爐——單體產氣量大,一臺替代多臺兩段爐;氣化效率高,一年收回成本。歡迎來電咨詢,咨詢熱線:400-892-0001!